钢厂烧结混合矿槽衬板与原料的摩擦系数大,原料很容易就与衬板粘合一起,造成矿槽粘料严重,甚至发生崩矿槽的恶性事故。因此混合料仓粘料一直是困扰烧结厂生产的重大问题,特别是混合料水分偏大时,粘料问题尤为突出,要经常停车清料,最严重时5~7天就把矿槽堵死,而每次清堵,都占用3个小时以上,占用了大量的生产时间,影响了整个生产的正常进行。
烧结矿槽中应用耐磨陶瓷衬板结构比较简单,不会出现粘料现象,更不用说耐磨性能上的优异,这可以让设备长时间的使用。并且通过有机粘结剂将衬板直接粘结在矿槽上,能够避免设备发生腐蚀,可以延长矿槽的使用
使用耐磨陶瓷衬板在很大程度上减少因为设备发生故障造成的停机,或者是进行清料时的停机工作,每年可以多产很多烧结矿。并且可以降低工作人员的劳动强度,减少维修工作,使用时间更长,减少部件更换频率,保证了设备工作的连续性,无疑带来了很高的经济效益。
为了解决烧结矿槽供需矛盾,解决衬板磨损粘料问题,选择使用耐磨陶瓷衬板,经过相关的生产实践表明,其安装使用是成功的。在矿槽中安装使用耐磨陶瓷衬板,经过一年半的运行后,再进行检验,可以发现原本困扰生产的粘料的现象基本上都消失了。另外只要不停止生产进行检修,一般不会出现悬料现象。另外每个月减少了清槽的次数,无疑降低了劳动强度。